新安县电力集团公司在15万吨合金铝生产线技改工程中,建成国内第一条全部装备石墨化阴极的电解生产线,并在投入使用后对电解槽电流实施“超频”,经过半年时间的钻研获得成功,到1月初, 300KA电解槽电流提高到333KA,超频11%,且已经稳定运行100天。 {TodayHot} 目前,国内大型电解铝企业多采用300KA大型电解槽和半石墨化阴极,在实际生产过程中,电流大部分只能达到290KA,新电集团电解铝产量目前已经达到33万吨,但之前,生产线电流也只能达298KA,而制约生产效益的关键,就是国内没有石墨化阴极生产企业,从国外进口该产品每吨高达3000多美元,{HotTag}令电解铝企业望而却步。 2006年,新电集团自主创新制定了石墨化阴极生产工艺,建设了国内第一条1万吨石墨化阴极生产线,并成功生产出国内第一批电解用石墨化阴极,使我国成为世界上第四个能够生产石墨化阴极的国家。之后,该集团在完成出口订单的同时,用石墨化阴极装备了15万吨合金铝生产线,使之成为国内第一条装备石墨化阴极的铝电解生产线。同时,该集团加大电解电流技术改造力度。经过科研攻关,合金铝生产线电解槽电流于10月份首次超过300KA,达到310KA。之后,电流逐步升高,达到333KA,比额定电流升高了11%。集团提供的数据显示,随着电解槽电流达到333KA,15万吨合金铝生产线每年可增产1.5万吨,按当前市场价每吨2.1万元计算,新增产值3.15亿元。 |
| |
|
如果你有关于建材方面任何问题,或对我们网站内容/服务等有建议或意见?请致电:
0571-89938887;
或发邮件至:
info@bmlink.com
| |